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離心壓縮機(jī)滑動(dòng)軸承油膜振蕩故障識(shí)別及解決方案

2008-03-25

  作者:岳峰杰 中鋁山西分公司

  摘    要:中鋁山西分公司氧化鋁分廠離心壓縮機(jī)在運(yùn)行過程多次出現(xiàn)滑動(dòng)軸承的油膜振蕩故障,單臺(tái)設(shè)備檢修時(shí)間長達(dá)5個(gè)月,Z后采用錯(cuò)位瓦等方案成功地解決了這一難題。本文闡述了該機(jī)滑動(dòng)軸承油膜振蕩故障的識(shí)別及解決方案,對(duì)同類問題的解決提供了參考依據(jù)。
  關(guān)鍵詞:離心壓縮機(jī);滑動(dòng)軸承;油膜振蕩;錯(cuò)位瓦
  一、故障現(xiàn)象
  我公司氧化鋁分廠的單缸雙支撐六級(jí)壓縮離心壓縮機(jī),型號(hào)為EI3709/0.97,轉(zhuǎn)子兩側(cè)支撐軸承為圓柱瓦軸承,設(shè)計(jì)工作轉(zhuǎn)速為8886r/min,轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速為3 010r/min,第二臨界轉(zhuǎn)速為11200r/min。其中2#,3#,5#壓縮機(jī)在運(yùn)行過程中先后出現(xiàn)振動(dòng)突然加大,并伴有異常“嗒嗒”聲,具體振動(dòng)變化數(shù)據(jù)見圖1、表1(振動(dòng)方向?yàn)榇怪睆较颍?/span>



  我們先后對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡、軸系對(duì)中性、軸承間隙等10余處影響振動(dòng)的原因進(jìn)行檢查、調(diào)整,先后試車20余次,均未找到故障原因。
  二、故障原因分析
  1.在查找故障原因時(shí),發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值的變化有一定規(guī)律。
  (1)振動(dòng)值與環(huán)境溫度的變化存在一定規(guī)律,溫度下降,振動(dòng)值略有升高;反之會(huì)下降。分析認(rèn)為:環(huán)境溫度的變化影響潤滑油溫、潤滑油粘度、油膜剛度的變化,從而影響軸承振動(dòng)值的變化。
  (2)振動(dòng)值大小與聲音的劇烈程度同步:振動(dòng)大時(shí),聲音劇烈;振動(dòng)小時(shí),聲音平緩。
  (3)其他運(yùn)行參數(shù)變化時(shí),振動(dòng)值變化較遲鈍,壓縮機(jī)在空負(fù)荷運(yùn)行時(shí)(吸風(fēng)閥未打開時(shí))就產(chǎn)生劇烈振動(dòng),在吸風(fēng)、力口壓過程中,振動(dòng)值基本睡不變,可以排除密封間隙失穩(wěn)故障?!               ?br />   2.振動(dòng)頻譜分析。故障特征頻率為48~50Hz,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)基頻為148.1 Hz,轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速為50.2Hz,故障特征頻率約為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)基頻的0.3倍,接近轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速,且峰值超過基頻振動(dòng)峰值,軸心軌跡擴(kuò)散不規(guī)則,符合油膜振蕩的基本特征?! ?br />   3.解體檢查。軸瓦烏金表面有明顯的摩擦亮痕,說明轉(zhuǎn)子有可能除自轉(zhuǎn)外還存在由渦動(dòng)引起的公轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這也是滑動(dòng)軸承油膜渦動(dòng)、振蕩的基本特征。
  根據(jù)以上分析,故障原因是軸瓦油膜渦動(dòng)、振蕩引起。
  三、故障解決方案
  油膜振蕩是由半速渦動(dòng)發(fā)展而成,即當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速升至兩倍于臨界轉(zhuǎn)速時(shí),渦動(dòng)頻率與轉(zhuǎn)子固有頻率重合,使轉(zhuǎn)子一軸承系統(tǒng)發(fā)生共振性振蕩而引起,如果能提高轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速,使其大于0.5倍工作轉(zhuǎn)速,即可避免發(fā)生油膜振蕩,但這顯然無法實(shí)現(xiàn)。
  只有通過加大軸承的載荷,使軸頸處于較大的偏心率下工作,提高軸瓦穩(wěn)定性的辦法解決。
  1.在振蕩發(fā)生時(shí),提高油溫,降低潤滑油的粘度,油溫由35℃提高到42℃。
  2.E1370壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子支承軸瓦是圓柱瓦,改為橢圓錯(cuò)位瓦,使軸頸處于較大的偏心率下工作,利用上瓦油壓,使下瓦的載荷加大,從而提高軸瓦的穩(wěn)定性。具體調(diào)整、檢修方案如下(見圖2)。



  原圓柱瓦軸瓦頂間隙為0.20mm,側(cè)間隙為0.10 mm。
  橢圓錯(cuò)位瓦頂間隙略有減小,為0.17mm,側(cè)間隙采用正錯(cuò)位,即轉(zhuǎn)子軸順時(shí)針旋轉(zhuǎn),左側(cè)上瓦側(cè)間隙為0.15mm,下瓦側(cè)間隙為0.11mm;右側(cè)上1f50瓦側(cè)間隙為0.07mm,下瓦側(cè)間隙為0.11mm。
  3.調(diào)整軸承的相對(duì)高度,使壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子兩支承瓦中心提高0.10~0.15mm。
  四、結(jié)束語
  用方案2對(duì)5#壓縮機(jī),方案3對(duì)2#壓縮機(jī)兩塊支撐軸瓦進(jìn)行調(diào)整,方案1對(duì)3#壓縮機(jī)潤滑油壓進(jìn)行調(diào)整,試車均取得成功,振動(dòng)值均小于0.15mm,運(yùn)行聲音均勻、清晰,“嗒嗒”聲徹底消失。
  參考文獻(xiàn):
  [1]劉士學(xué),方先清.透平壓縮機(jī)的強(qiáng)度與振動(dòng)[M].機(jī)械工業(yè)出版社.
  [2]聞邦椿,顧家柳等.高等轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)[M].機(jī)械工業(yè)出版社.